大中型空分设备(1000me3/hO2及以上)已广泛应用于冶金、石油化工、化肥、机械、城市煤气化等领域。随着国民经济的发展和科技的不断进步,其应用领域在不断扩大,需求量也不断增加。自1952年我国开始拥有1000me3/h、3350me3/h中型空分设备以来,截至2000年底,我国已拥有大中型空分设备693套,其制氧总容量达3662185me3/h。
为了摸清我国现有大中型空分设备的使用情况,中国气体分离设备行业协会于2000年6月向大中型空分设备的使用单位进行了“大中型空分设备使用情况的调查”,共发调查函269封,其中冶金部门145封;三大化工部门113封;其它11封。截至2001年6月,共收回调查函(含电话、口头陈述)106个,占发出调查函数的39.41%,其中冶金部门70个,占冶金发函数的48.28%;三大化工31个,占三大化工发函数的27.43%;其它5个,占其它发函数的45.45%。
一、不同规格设备的使用情况
1.截至2000年底,我国拥有大中型空分设备共计693套,减去2000年产出15套,本次调查的总套数为678套,反馈套数为399套,反馈率达58.85%,其使用情况调查具有一定的代表性。
2.在我国的693套大中型空分设备中,主要规格为1000、15003200、3350、6000、10000六个规格,合计套数达556套,占我国拥有量的80.23%。在本次调查反馈设备中,上述规格套数达318套,占反馈设备总数的79.70%。
3.在反馈的399套设备中,投入运转的为280套,设备投运率达70.18%;作为备机使用的有19套,备用率为4.76%;停机的有37套,停机率为9.27%;报废的有50套,报废率达12.53%。
4.反馈的设备中1000me3/hO2以上设备(不包括1000me3/hO2设备)总计46套,其投入运转的有41套,投运率高达89.13%;6000--1000me3/hO2设备共有139套,投入运转的有106套,投运率为76.26%;6000me3/hO2以下设备共有214套,投入运转的有128套,投运率为59.81%。随着设备容量的增大,单位氧的能耗在降低,运行费用也相应下降,即大型设备经济性好,故投运率也高,也是设备大型化的关键所在。
5.在六个主要规格中,3200me3/h设备投运率低于平均数,主要是70年代前后开发的产品为带石头蓄冷器流程的设备,虽部分进行更新改造,仍有一些未改造被淘汰或停机。3350me3/h设备投运率低,主要是流程落后,淘汰的多。
6.在报废的50套设备中,3350me3/hO2设备为19套,占38%,这主要是3350me3/h设备是我国大中型设备的第一个产品,初期采用铝带蓄冷器、高低压流程,能耗高;其次是6000me3/hO2设备为11套,占22%,原因是配套螺杆空压机噪音大,石头蓄冷器的石头资源缺乏,当然初期设计制造也存在不完善之处。
二、不同年代设备的使用情况
在调查中发现:
1.随着时代的推进,设备投运率在不断提高,70年代产品目前投运率为58.52%,而90年代产品投运率达94.87%。
2.1991年以后生产的设备,大都是采用分子筛吸附器、增压透平膨胀机、DCS控制和全精镏制氩的空分设备,技术经济指标先进,投运率高,其中有4套停机,2套是首钢1991年引进法液空二手设备16000me3/h,停机有备机作用;1套1991年3350me3/h,主要是首钢空分设备制氧能力大;还有1套是上海嘉定娄塘制氧厂1000me3/h空分,停机主要是设备容量小,在上海大空分集中、液体供应充分的情况下,市场竞争力不强而不得不下马。
3.报废的设备都是1980年以前产品。随着时间的推移,科技不断进步,初期的设备技术水平、能耗指标均处于落后状况,被新技术新产品取代,这是必然的规律。
4.值得一提的是,在50年代设备中,仅有2套还在运转,它们是我国1952年引进原苏联的1000me3/hO2空分设备,安装在太原化肥厂。这2套设备已连续服役近50年,这是太原化肥厂员工精心操作、精心保养的结果。
三、国产与进口设备的使用情况
根据反馈调查表按国产设备和进口设备进行划分,可以看出:
1.国产设备的投运率仅为68.12%,进口设备则达76.23%,相差8个百分点。
2.国产设备的报废率为14.09%,引进设备为7.92%,比引进设备高6个百分点。
以上表明,国产设备与国外设备还存在着一定的差距。 |